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淺談20CrMo鋼液壓缸滲碳淬火硬度不足問(wèn)題

嘉峪檢測(cè)網(wǎng)        2022-10-28 05:32

1 簡(jiǎn)介

 

介紹了20CrMo鋼表面碳濃度對(duì)其熱處理工藝性能的影響,須嚴(yán)格控制滲碳過(guò)程中的碳濃度,保證在整個(gè)滲碳過(guò)程中爐內(nèi)氣氛的碳含量在設(shè)定范圍,確保經(jīng)過(guò)滲碳工藝處理后工件的表面碳濃度達(dá)到要求;同時(shí)適 當(dāng)優(yōu)化淬火工藝,最終確保工件得到較好的淬火硬度,從而獲得了良好的耐磨性。

 

20CrMo屬于低合金碳素結(jié)構(gòu)鋼,廣泛應(yīng)用于 各型工件的生產(chǎn)應(yīng)用,如齒輪、軸、高強(qiáng)度緊固件 等。在某公司的生產(chǎn)應(yīng)用中,將此材質(zhì)用于工程機(jī) 械上液壓破碎器的液壓缸,要求經(jīng)過(guò)滲碳熱處理后 具有高硬度、高耐磨性能特性,同時(shí)要求良好的塑 性和韌性,即具有良好的綜合力學(xué)性能 。在液壓缸初期生產(chǎn)過(guò)程中,通過(guò)正常工藝流 程后,發(fā)現(xiàn)工件的表面硬度整體偏低,即使在不同 的工藝條件控制下,仍舊沒有解決工件表面硬度偏 低的問(wèn)題,對(duì)此,我們對(duì)工件進(jìn)行了有針對(duì)性的研究。

 

2 液壓缸的熱處理工藝、技術(shù)要求及問(wèn)題 

 

該型液壓缸體積較大,產(chǎn)品單重在365kg左 右,有效厚度為150~200mm,工件實(shí)物如圖1所示。

 

淺談20CrMo鋼液壓缸滲碳淬火硬度不足問(wèn)題

 

經(jīng)過(guò)熱處理滲碳淬火后,要求工件的滲碳層深為1.0~1.4mm,工件的整體硬度控制在58~62HRC,GB/T 3077—1999《合金結(jié)構(gòu)鋼中》對(duì)20CrMo鋼的化學(xué)成分要求見表1。

 

淺談20CrMo鋼液壓缸滲碳淬火硬度不足問(wèn)題

 

在實(shí)際生產(chǎn)中,采用多種工藝方法進(jìn)行處理,結(jié)果顯示表面硬度<50HRC,均不合格,且通過(guò)調(diào)整滲碳溫度和提高淬火溫度都無(wú)法達(dá)到技術(shù)要求,具體熱處理工藝見表2。

 

淺談20CrMo鋼液壓缸滲碳淬火硬度不足問(wèn)題

 

3 液壓缸表面硬度偏低原因分析 

 

(1)滲碳溫度 

 

滲碳溫度是滲碳過(guò)程中重要的工藝參數(shù),也是影響奧氏體溶碳能力的因素。隨著溫度升高,碳在奧氏體中的溶解度增大,根據(jù)鐵-碳相圖可知,850℃時(shí)碳在奧氏體中的飽和溶解度為1.0%,930℃時(shí)為1.25%,滲碳溫度的準(zhǔn)確性,直接影響到工件的淬火質(zhì)量。 

 

經(jīng)過(guò)對(duì)設(shè)備的9點(diǎn)溫度檢測(cè),溫度不存在偏差,爐溫正常,未發(fā)現(xiàn)明顯的溫度差異,因此排除溫度對(duì)工件表面硬度的影響。 

 

(2)碳濃度的影響 

 

在工藝執(zhí)行過(guò)程中,每個(gè)工藝編號(hào)條件下,都采用了隨爐試塊 (25mm×25mm),對(duì)試塊硬度的檢測(cè)結(jié)果要好于工件本體硬度,按照工藝3執(zhí)行的滲碳試塊,工件端面及縱向的硬度檢測(cè)結(jié)果見表3。

 

淺談20CrMo鋼液壓缸滲碳淬火硬度不足問(wèn)題

 

按照GB/T 9450—2005《鋼鐵滲碳淬火有效硬化層深度的測(cè)定和校核》規(guī)定的硬度法,對(duì)熱處理后的隨爐試塊進(jìn)行滲碳層硬度梯度檢測(cè),結(jié)果見表 4。 

 

淺談20CrMo鋼液壓缸滲碳淬火硬度不足問(wèn)題

 

按照金相分析方法,對(duì)試塊的滲層進(jìn)行觀察,以確定滲層中碳濃度是否達(dá)到規(guī)定的要求,檢測(cè)工件的有效硬化層深度及表面層金相組織如圖2所示。

 

淺談20CrMo鋼液壓缸滲碳淬火硬度不足問(wèn)題

 

通過(guò)對(duì)圖2試塊滲層金相組織的觀察,表層基本上為針狀馬氏體+殘留奧體體,未見明顯的碳化物組成存在,同時(shí)通過(guò)有效硬化層深度檢測(cè),試塊在滲碳處理后出現(xiàn)了明顯的“抬頭”現(xiàn)象,說(shuō)明在滲層存在較為明顯的氧化氣氛,導(dǎo)致表面硬度出現(xiàn)偏低,而階梯硬度則出現(xiàn)上升現(xiàn)象。

 

為更好地觀察工件試塊滲層的組織,對(duì)試塊進(jìn) 行退火,退火工藝為:860℃×30min,隨爐冷卻到 500℃,取出空冷。制取金相試樣,觀察20CrMo鋼 滲碳件的平衡態(tài)金相組織,如圖3所示。 

 

淺談20CrMo鋼液壓缸滲碳淬火硬度不足問(wèn)題

 

通過(guò)對(duì)圖3平衡態(tài)金相組織的觀察,其組織形貌與正常低碳鋼滲層緩冷后組織存在較大差異,無(wú)法明顯有效地區(qū)分開滲層組織中的過(guò)共析層、共析層及過(guò)渡層。低碳鋼滲碳緩冷后的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)為:表層為珠光體+網(wǎng)狀滲碳體,往里為共析組織,亞共析組織過(guò)渡區(qū),直至原始組織。

 

通過(guò)對(duì)圖3平衡態(tài)組織的觀察,其形貌結(jié)構(gòu)更接近于普通中碳鋼經(jīng)過(guò)退火后得到的平衡態(tài)組織,為均勻分布的珠光體+鐵素體組織,未見明顯的滲碳體,說(shuō)明爐內(nèi)滲碳?xì)夥仗紕?shì)不足,不能保證工件表面得到足夠的碳濃度。因此在滲碳溫度正常的情 況下,需要提高碳勢(shì),使工件表面獲得足夠的碳濃度,形成有效的碳濃度梯度。

 

4 工藝方法和條件的改進(jìn)

 

碳原子由表面向心部的擴(kuò)散是滲碳得以進(jìn)行并獲得一定深度滲層所必需的。擴(kuò)散的驅(qū)動(dòng)力是表面與心部間的碳濃度梯度。要想達(dá)到較好的滲碳效果,既要求活性碳原子及時(shí)得到吸收,保證爐內(nèi)氣氛的均勻循環(huán),同時(shí)還要求提供的碳原子(分解速 度)與吸收速度相配合,不能形成積碳,也不能供給不足。

 

通過(guò)對(duì)原有工藝環(huán)節(jié)及試塊的分析,認(rèn)為實(shí)際工件的硬度偏低現(xiàn)象,主要原因是爐體內(nèi)氣氛不足造成滲層表面碳濃度偏低,無(wú)法實(shí)現(xiàn)有效地滲碳處理,得不到理想的滲層組織,也就無(wú)法達(dá)到足夠的硬度。 

 

對(duì)此,采取針對(duì)性的整改措施,對(duì)設(shè)備進(jìn)行整體檢修,重新更換碳勢(shì)監(jiān)控設(shè)備,爐體密封性驗(yàn)證,再次對(duì)爐內(nèi)氣氛進(jìn)行定碳處理,確保爐內(nèi)氣氛均勻準(zhǔn)確。經(jīng)過(guò)重新評(píng)估爐體條件,重新設(shè)定滲碳淬火工藝參數(shù)后再進(jìn)行生產(chǎn)。調(diào)整后的熱處理工藝見表5。

 

淺談20CrMo鋼液壓缸滲碳淬火硬度不足問(wèn)題

 

通過(guò)調(diào)整后的熱處理工藝處理后的試塊滲層金相組織如圖4所示。

 

淺談20CrMo鋼液壓缸滲碳淬火硬度不足問(wèn)題

 

從圖4可以看出,由于金相組織主要由細(xì)片狀回火馬氏體、細(xì)粒狀碳化物和少量殘留奧氏體組成,與正常的滲碳淬火組織相符,故而保證了有效的表面硬度,使工件的整體表面硬度在技術(shù)條件要求范圍內(nèi)。 

 

為更好地對(duì)比熱處理工藝調(diào)整前后的組織變化,對(duì)試塊進(jìn)行同樣工藝的退火處理。退火工藝為:860℃×30min,隨爐冷卻到500℃,取出空冷。制取金相試樣,觀察20CrMo鋼滲碳件的平衡態(tài)組織。圖5所示為經(jīng)過(guò)調(diào)整工藝熱處理后的退火組 織。

 

淺談20CrMo鋼液壓缸滲碳淬火硬度不足問(wèn)題

 

 

從圖5可以清晰地看到珠光體和網(wǎng)狀滲碳體,對(duì)比圖3中的表層組織,能夠明顯地看出兩者之間的差異。圖3中的組織更接近于普通中碳鋼經(jīng)過(guò)退火后的平衡態(tài)組織,也就是說(shuō)其碳含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))在0.5%左右;而圖5中的平衡態(tài)組織,是正常的滲 碳退火后的珠光體+網(wǎng)狀滲碳體組織。這種組織變化,充分說(shuō)明在原有工藝條件下的爐體氣氛存在較大問(wèn)題,導(dǎo)致工件滲碳條件達(dá)不到設(shè)定要求,致使工件經(jīng)過(guò)工藝處理后達(dá)不到規(guī)定的技術(shù)要求。

 

5 結(jié)束語(yǔ) 

 

1)低合金碳素結(jié)構(gòu)鋼在滲碳淬火后緩冷的固體相變組織,可以用于確定最終的滲碳層中碳含量,以便確定爐體氣氛是否達(dá)到設(shè)定要求。 

 

2)通過(guò)提高碳勢(shì),雖然在一定程度上可以起到增強(qiáng)滲碳效果的目的,但由于碳在奧氏體中的飽和溶解度能力有限,故需要根據(jù)實(shí)際情況靈活設(shè)定碳勢(shì),以避免可能出現(xiàn)的積碳現(xiàn)象。

 

3)滲碳處理設(shè)備的精密程度,將直接影響到最終的熱處理效果。

 

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來(lái)源:熱處理生態(tài)圈

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