我公司承接了某大型礦車減速器內(nèi)齒圈表面離子氮化任務,該齒圈(見附圖)為特殊的雙聯(lián)、薄壁結構并要求很高的精度等級,左端模數(shù)11.7、右端模數(shù)8.7,材料為40CrNiMo。由于采用磨齒成品后再氮化的工藝,氮化是齒輪的最后一道工序,要保證齒輪的高精度等級,就要求氮化變形要嚴格控制。而目前實際生產(chǎn)中,氮化后的畸變一直是困擾國內(nèi)外熱處理生產(chǎn)的難題。一旦變形不能有效控制,降低了齒輪的精度等級,整個齒輪傳動系統(tǒng)運行時會產(chǎn)生沖擊振動和噪聲,降低運行的可靠性并影響整機壽命。本文通過工藝創(chuàng)新和試驗驗證,使齒圈氮化變形問題基本得到解決。
大型雙聯(lián)齒圈材料、技術要求及加工工藝
(1)化學成分
齒圈化學成分見表1。
表1齒圈化學成分(質(zhì)量分數(shù)) (%)
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元素 |
C |
Smax |
Pmax |
Mn |
Si |
Cr |
Ni |
Mo |
|
要求值 |
0.37~0.44 |
0.035 |
0.035 |
0.5~0.8 |
0.17~0.37 |
0.6~0.9 |
1.25~1.65 |
0.15~0.25 |
|
檢測1 |
0.41 |
0.01 |
0.006 |
0.61 |
0.22 |
0.62 |
1.25 |
0.19 |
|
檢測2 |
0.42 |
0.01 |
0.005 |
0.61 |
0.22 |
0.62 |
1.25 |
0.18 |
(2)技術要求
調(diào)質(zhì)硬度280~310HBW。氮化層深0.3~0.5mm,白亮層<0.01mm,表面硬度53.5HRC(HR15N檢測試塊表面硬度)。
(3)加工工藝
齒圈主要工序:
鍛造→正火→調(diào)質(zhì)→立車→插齒→退火→立車→插齒→立磨→穩(wěn)定時效→磨齒→氮化→成品檢驗。
常規(guī)工藝熱處理工藝:
鍛造廠正火處理;調(diào)質(zhì)工序為(850±10)℃×(3~4)h,油冷;退火工序為(530±10)℃×(3~4)h,爐冷;氮化工序為(510±10)℃×(10~12)h,爐冷。
創(chuàng)新工藝:
正火工序為(880±10)℃×(3~4)h,空冷;調(diào)質(zhì)工序為(850±10)℃×(3~4)h,水淬油冷;退火工序為(530±10)℃×(3~4)h,爐冷,升降溫速度≤50℃/h;穩(wěn)定時效工序為(510±10)℃×(3~4)h,爐冷,升降溫速度≤25℃/h;氮化工序為(510±10)℃×(10~12)h,爐冷,升降溫速度≤25℃/h,改進裝爐方式,輔助加熱裝置。
試驗結果
(1)力學性能
齒圈左端面加高50mm切割后加工試棒,采用水淬油冷工藝生產(chǎn)出的齒圈力學性能滿足要求,如表2所示。
表2齒圈調(diào)質(zhì)后力學性能結果
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|
Rp0.2 |
A5 |
Z |
AKU |
硬度 |
|
|
Rm |
/MPa |
(%) |
(%) |
/J |
HBW |
|
|
/MPa |
|
|
|
|
|
|
|
要求值 |
785 |
640 |
12 |
38 |
39 |
280~310 |
|
檢測1 |
973 |
819 |
17 |
60 |
65 |
295 |
|
檢測2 |
983 |
838 |
16 |
58 |
61 |
298 |
(2)退火后變形檢測
粗開齒之后,零件表面由于加工產(chǎn)生的應力很大,需要增加去應力退火工序。為了控制后續(xù)氮化產(chǎn)生的變形,需要嚴格控制升降溫速度和保溫溫度。退火后檢測變形情況,橢圓0.05mm。
(3)時效處理后變形檢測
粗磨齒后,零件仍然會產(chǎn)生加工應力,也需要退火,但是如果在普通電爐退火的話,表面會產(chǎn)生輕微氧化,會對氮化產(chǎn)生影響,所以在氮化爐時效處理。這樣做有幾點好處:進一步消除加工應力;檢測變形情況,為下一步加工做準備;試驗氮化工裝、裝胎方式是否合理。時效前、后變形情況如表3、4所示。
表3 齒圈時效處理前變形測量數(shù)據(jù)
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Mn=8.7 |
fHα |
ffα |
fHβ |
ffβ |
Fp |
|
1 |
14.7 |
4.6 |
1.8 |
3.2 |
72.3 |
|
2 |
13.1 |
4 |
12.6 |
3.6 |
|
3 |
14.9 |
3.8 |
4.7 |
2.4 |
|
Mn=11.7 |
fHα |
ffα |
fHβ |
ffβ |
Fp |
|
1 |
-3.4 |
3.6 |
7.6 |
2.2 |
145 |
|
2 |
-1.7 |
3.7 |
6.4 |
1.7 |
|
3 |
3.7 |
2.8 |
7.9 |
2.3 |
表4 齒圈穩(wěn)定時效后變形測量數(shù)據(jù)
|
Mn=8.7 |
fHα |
ffα |
fHβ |
ffβ |
Fp |
|
1 |
12.4 |
7.5 |
5.2 |
2.4 |
80.9 |
|
2 |
11.5 |
3.5 |
6.6 |
2.7 |
|
3 |
10.4 |
4 |
8.4 |
2.7 |
|
Mn=11.7 |
fHα |
ffα |
fHβ |
ffβ |
Fp |
|
1 |
-3.1 |
3.5 |
6.5 |
2.1 |
155 |
|
2 |
3.1 |
3 |
17.4 |
2.8 |
|
3 |
-3.4 |
3.2 |
2.9 |
1.7 |
穩(wěn)定時效前、后數(shù)據(jù)對比,齒廓傾斜偏差(fHα)、齒廓形狀偏差(ffα)、螺旋線傾斜偏差(fHβ)、螺旋線形狀偏差等偏差不大(ffβ),精度等級都小于7級,齒距累積總偏差達(Fp)到9級精度。說明齒圈直徑方向上有一定的變形,經(jīng)測量齒圈直徑方向漲大0.15mm。
(4)氮化變形檢測
利用三坐標檢測設備檢測齒圈變形情況,具體數(shù)據(jù)如表5所示。
表5 齒圈氮化后變形測量數(shù)據(jù)
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Mn=8.7 |
fHα |
ffα |
fHβ |
ffβ |
Fp |
|
1 |
-1 |
2.5 |
14 |
2.6 |
16.6 |
|
2 |
-1.2 |
3.4 |
13.4 |
3 |
|
3 |
0.9 |
2.9 |
16.9 |
2.7 |
|
Mn=11.7 |
fHα |
ffα |
fHβ |
ffβ |
Fp |
|
1 |
10 |
6.6 |
2.5 |
5.6 |
22 |
|
2 |
9.9 |
4.2 |
5.6 |
2.7 |
|
3 |
11.4 |
4.4 |
7.3 |
2.5 |
變形影響因素分析
(1)調(diào)質(zhì)
將淬火工藝從油冷改為水淬油冷,對于后續(xù)控制變形的優(yōu)點是:
①提高齒圈的淬硬層深度,采用油冷工藝,滾齒后齒圈只有齒頂一部分處于淬硬層,采用水淬油冷工藝,滾齒后齒圈的齒頂與齒根都處于淬硬層,減小由于組織差異而導致的變形量。
②提高齒圈心部硬度,材料高溫塑變抗力提高。
③提高回火溫度,消除應力充分。
(2)退火及穩(wěn)定時效
在精磨齒前增加一次穩(wěn)定時效處理,減小插齒、粗磨齒產(chǎn)生的加工應力。去應力退火創(chuàng)造了兩個有利條件:
①加熱溫度低、熱應力小。
②加熱速度慢,溫度梯度小。
這兩點都有利于應力釋放和扭曲晶格回復進程緩慢,從而變形減小。
(3)離子氮化
在入爐初期,各部位存在的溫差較大,所產(chǎn)生的熱應力足以使率先達到高溫的部位發(fā)生塑變而引起變形。升溫速度及氨氣流量也是影響滲氮質(zhì)量的重要因素??刂频瘯r的升、降溫速度≤25℃/h,增加輔助加熱裝置,提高齒圈各部位的加熱均勻性,避免溫差產(chǎn)生熱應力而導致的變形。
結語
(1)通過調(diào)整冷加工工序,改進預備熱處理方式、消除應力方式,采用創(chuàng)新的氮化工藝,齒圈基體強度得到提高,離子氮化齒圈的畸變得到有效控制,突破了大型礦車減速機的生產(chǎn)瓶頸,填補了國內(nèi)在該領域的空白。
(2)根據(jù)數(shù)據(jù)分析,齒距累積總偏差(Fp)這項數(shù)據(jù)還是存在一定波動,需要進一步研究。