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汽車方向盤發(fā)泡過程主要缺陷及改善研究

嘉峪檢測網(wǎng)        2023-06-05 13:51

摘要:針對汽車方向盤發(fā)泡過程產(chǎn)生的主要缺陷導致產(chǎn)品發(fā)泡一次性合格率低的問題,文章提出一種通過質(zhì)量工具找出影響發(fā)泡過程的關鍵因子,并使用回歸分析對因子進行一一有效性驗證。采取實驗設計的方法,圍繞上述關鍵因子的優(yōu)化及標準化作業(yè)的實施,做了固定發(fā)泡過程的各個因子的工藝窗口及現(xiàn)場標準化控制的工作,并提供了一套提升方向盤發(fā)泡一次合格率的理論,達到了降低汽車方向盤發(fā)泡過程中主要缺陷比例、提高產(chǎn)品發(fā)泡一次性合格率的效果。
 
關鍵詞:方向盤;發(fā)泡;實驗設計;回歸分析;合格率提升
 
汽車方向盤(Steering Wheel, SW)作為汽車內(nèi)飾零件的重要組成部分,主要承擔著車輛行駛轉向控制、行駛方向的控制等功能。隨著汽車智能化和電子化的發(fā)展,越來越多的功能也不斷集成在方向盤上,如電子影音控制、智能控制、人機智能交互、主動安全預警、離手檢測等[1]。所以方向盤零件不但作為功能件,同時也不斷發(fā)展成車輛人工控制的中樞,作為最終消費者關注的重點區(qū)域。因此,消費者對于零件的功能表現(xiàn)、外觀變現(xiàn)更加關注,對于方向盤生產(chǎn)過程的控制也提出了更加嚴格的要求[2]。
 
橫置發(fā)動機模塊化平臺(Modular Querbaukasten,MQB)是大眾集團研發(fā)的,該平臺廣泛運用于大眾、奧迪、斯柯達和西雅特等大眾品牌中,車輛級別分布廣泛,從A00級到B級,需要兼顧不同消費者的外觀和功能要求[3]。在零件的生產(chǎn)過程中,方向盤零件出現(xiàn)表面皮紋淺、不可見區(qū)域的飛邊、多料、表面的平整度、縮孔等問題,隨著外觀標準不斷加嚴,對于生產(chǎn)過程的控制,零件合格率都有較大的挑戰(zhàn)。
 
本文對MQB平臺中Lavida PA方向盤的生產(chǎn)過程進行分析研究,運用失效模式及效果分析(Failure Mode and Effect Analysis, FMEA)、6SIGMA[4]、回歸分析、實驗設計[5]等方法,尋找發(fā)泡過程中影響合格率的關鍵因子,并分析因子對于結果的關鍵影響,各因子之間的交互作用,通過建立數(shù)學模型,擬合數(shù)學表達式,尋找因子的最優(yōu)解。最終定義因子的范圍并進行標準化控制。
 
1、方向盤發(fā)泡過程主要缺陷
 
在實際的生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)在方向盤本體的發(fā)泡過程中,最主要的缺陷分別為縮孔(發(fā)泡量不足本體存在孔洞,如圖1所示),花紋不清(表面光滑花紋不能清晰顯示,如圖2所示),堵排氣孔料(發(fā)泡排氣孔堵塞表面有片狀余料,如圖3所示),拉料(零件從模具中取出時存在粘粘導致大塊缺料,如圖4所示)等,以上4種缺陷為最主要的過程缺陷,是方向盤發(fā)泡合格率不達標的主要原因。
 
圖1 縮孔
 
圖2 花紋不清
 
圖3 堵排氣孔料
 
圖4 拉料
 
2、各類缺陷的主要成因
 
2.1 主要的缺陷類型的關鍵因子分析
針對以上提及的4種缺陷,通過分析供應商給出的生產(chǎn)過程流程圖,確認問題產(chǎn)生的關鍵位置,同時,使用FMEA和魚骨圖等工具,尋找到與之顯著相關的9個因子。從發(fā)泡過程的輸入端到輸出端,確認全過程的人、機、料、法、環(huán)等生產(chǎn)要素,如圖5所示。
 
采用魚骨圖的方法,對于缺陷的形成原因和主要因子進行分析,如圖6所示。
 
同時,使用潛在失效模式及影響分析(Poten- tial Failure Mode and Effects Analysis, PFMEA)工具,按照發(fā)泡過程嚴重度、頻度和探測度對于眾因子進行篩選,找出風險系數(shù)值(Risk Priority Number, RPN)最高的9個因子,如表1所示,并在后續(xù)進行一一驗證和建模分析。
 
圖5 發(fā)泡過程流程圖
 
圖6 花紋不清魚骨圖分析
 
表1 FMEA因子分析矩陣
 
2.2 關鍵因子影響數(shù)學模型歸納
綜合以上的分析結論,找出了基于嚴重度、基于成品合格率的9個因子,對于因子的相關性和影響程度,通過數(shù)學模型分析的方法進行驗證。以方向盤發(fā)泡的合格率作為輸出項,因子的不同變化范圍作為輸入項,對各因子進行多項式回歸分析,結果如圖7—圖15所示。
 
圖7 自由泡密度的擬合線圖
 
圖8 原料循環(huán)攪拌時間的擬合線圖
 
圖9 原料溫度的擬合線圖
 
圖10 脫槍距離的擬合線圖
 
基于以上的擬合線圖分析,二次模型較好地擬合了數(shù)據(jù),通過檢查此圖,可以發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)隨機地散布在回歸線周圍,表明不存在系統(tǒng)失擬;通過圖表分析,可以建立良率與相關因子的數(shù)學表達式,擬合曲線全部處在95%的置信區(qū)間內(nèi),且R-Sq(描述數(shù)學表達式完整描述系統(tǒng)的程度)均在85%以上,9個因子對于良率的影響如上圖數(shù)學表達式所示,將在下一改善階段中進行改善。
 
圖11 模槍壓力的擬合線圖
 
圖12 模槍距離的擬合線圖
 
圖13 脫槍角度的擬合線圖
 
圖14 脫槍距離的擬合線圖
 
圖15 料比對拉料的擬合線圖
 
3、改善對策
 
基于上一步的數(shù)學分析,確定了不同因子對于良率的影響關系,能夠確認隨著因子范圍的變化,良率會隨之變化;對于多因子共同影響的缺陷,我們通過實驗設計進行驗證,尋找該因子的相互影響以及因子的最優(yōu)解。
 
3.1 縮孔缺陷的全因子驗證
根據(jù)前面所述的因子分析矩陣,對于縮孔缺陷,涉及的因子有自由泡密度、發(fā)泡料的攪拌時間以及模溫;對于縮孔的3個參數(shù),進行3因子2水平的全因子實驗,尋找因子間的交互作用和最優(yōu)解。具體如表2所示。
 
表2 縮孔因子矩陣表
 
通過上述方法,根據(jù)實驗設計結果,可以確認不良率的主效應圖和交互作用圖,以及3個因子的最優(yōu)解,如圖16、圖17所示。
 
圖16 縮孔因子的主效應圖和交互作用圖
 
圖17 縮孔多因子最優(yōu)解立方圖
 
從立方圖看,自由泡密度150 g/cm2,攪拌時間60 min,料溫30 ℃,對于縮孔的良率影響最小。
 
數(shù)學模型:
 
Y(縮孔不良率)=-3.595 00+0.240 000×自由泡密度+0.234 167×攪拌時間+0.490 000×料溫-0.000 158 33×自由泡密度×攪拌時間-0.000 325×自由泡密度×料溫-0.000 433 3×攪拌時間×料溫
 
3.2 花紋不清的全因子驗證
在PFMEA矩陣中,對于花紋不清的主要因子是脫模劑噴槍距離和脫模劑噴槍壓力,同樣進行2因子2水平的全因子試驗設計進行驗證,如表3所示。
 
表3 花紋不清因子矩陣表
 
同3.1,進行多因子交互實驗驗證及試驗設計得出2因子的主效應圖和交互作用圖和因子最優(yōu)解,如圖18、圖19所示。
圖18 花紋不清因子的主效應圖和交互作用圖
 
從立方圖可以看出,模槍距離25 cm,模槍壓力0.4 MPa,對于花紋不清的不良率影響最小。
 
Y(花紋不清不良率)=-0.365 000+1.325×模內(nèi)漆槍壓力+0.014 000 0×模槍距離-0.050 000 0×模槍壓力×脫槍距離
 
圖19 花紋不清多因子最優(yōu)解立方圖
 
3.3 堵排氣孔料缺陷全因子驗證
同3.1及3.2,按照上述PFMEA的因子矩陣,設計對于堵排氣孔料的全因子實驗進行驗證,如表4所示。
 
表4 堵排氣孔因子矩陣表
 
進行因子實驗,得出不良率的實驗結果,因子交互作用圖及主效應圖以及因子的最優(yōu)解如圖20、圖21所示。
 
圖20 堵排氣孔料因子的主效應圖和交互作用圖
 
從立方圖看,脫槍角度90度,料比0.65對于排氣孔堵得不良影響最小。
 
Y(堵排氣孔不良率)=-0.946 93+0.007 049 63×脫模劑噴槍角度+0.015 816 7×料比-0.000 121 481×脫模槍角度×料比。
 
圖21 堵排氣孔料多因子最優(yōu)解立方圖
 
3.4 拉料缺陷全因子驗證
同3.1,3.2及3.3,選取關鍵因子進行試驗設計和驗證,如表5所示。
 
表5 拉料因子矩陣表
 
進行因子實驗,得出不良率的實驗結果,因子交互作用圖及主效應圖以及因子的最優(yōu)解如圖22、圖23所示。
 
從立方圖看,脫槍距離25 cm,脫槍角度45度,料比0.65對于拉料的不良率影響最小,其數(shù)學表達式:
 
圖22 拉料因子的主效應圖和交互作用圖
 
Y(拉料不良率)=-2.141 29+0.041 108 3×脫槍角度+0.072 969 7×脫槍距離+0.032 343 3×料比-0.001 845 40×脫槍角度×脫槍距離-0.000 624 667×脫槍角度×料比-0.001 129 33×脫槍距離×料比+0.000 002 800 0×脫槍角度×脫槍距離×料比。
 
圖23 拉料多因子最優(yōu)解立方圖
 
綜上,通過以上4個實驗設計,分別對于不同的缺陷類型重新定義了各因子的最優(yōu)解,通過數(shù)學表達式找到了各個因子的工藝窗口,同時對優(yōu)的工藝參數(shù)進行標準化,如表6所示。
 
表6 因子工藝參數(shù)矩陣表
 
同時,對于發(fā)泡現(xiàn)場的工藝過程控制,重新定義了標準化的操作方法,如表7所示。
 
表7 標準化作業(yè)優(yōu)化矩陣表
 
通過上述的因子優(yōu)化及標準化作業(yè)的實施,對項目的發(fā)泡過程進行長期監(jiān)控,其合格率由原有的96.8%提升至98.1%,如圖24所示。
 
圖24 方向盤發(fā)泡合格率確認表
 
4、總結
 
文章找出了影響發(fā)泡的關鍵因子和各因子的最優(yōu)解,通過數(shù)學表達式找到了各個因子的工藝窗口,同時對優(yōu)的工藝參數(shù)進行標準化。提供了一套提升方向盤發(fā)泡一次合格率的理論,達到了降低汽車方向盤發(fā)泡過程中主要缺陷比例、提高產(chǎn)品發(fā)泡一次性合格率的效果。
 
對于方向盤零件的發(fā)泡過程,主發(fā)泡料能夠?qū)崿F(xiàn)精準投放和控制,但是另外其他物料,如脫模劑,膜內(nèi)漆等,需要人工手動噴涂,并通過上述的實驗設計定義相關的參數(shù)才能獲得理想效果。未來,關于此類發(fā)泡過程,行業(yè)內(nèi)正在發(fā)展的是自動噴涂,通過計算機和機械手的合作,按照設定的噴涂角度,噴涂時間,噴涂壓力保證模內(nèi)漆和脫模劑噴涂到位,從而避免人工帶來的影響。
 
同時在發(fā)泡前,需要對方向盤模具進行手工打磨,由于方向盤造型的問題,當前仍然無法實現(xiàn)自動打磨,對于發(fā)泡效率和最終的打磨的結果無法保證,正在發(fā)展的趨勢是使用柔性自動打磨機對于發(fā)泡模具進行自動打磨,保證表面清潔度。
 
參考文獻
 
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[4] 馬逢時,劉傳冰.六西格瑪管理統(tǒng)計指南[M].北京:中國人民大學出版社,2010.
 
[5] 閔亞能.實驗設計(DOE)應用指南[M].北京:科學教育出版社,2012.
 
來源:期刊《汽車實用技術 》;作者:譚 杰,徐永康,劉 真,湯龍彪,米雙年(上汽大眾汽車有限公司長沙分公司)
 

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來源:《汽車實用技術 》

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