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嘉峪檢測網(wǎng) 2024-11-08 09:10
水分是鋰離子電池生產(chǎn)過程中需要嚴(yán)格控制的關(guān)鍵因素,水分的存在不但能夠?qū)е码娊庖褐袖圎}的分解并對正負(fù)極材料、集流體都有一定的腐蝕破壞作用,而且也導(dǎo)致電池的循環(huán)性能及安全性能的降低。
本文研究了水分對磷酸鐵鋰的作用機理,顯示在中低溫條件下(100~180℃),水分不僅能夠與磷酸鐵鋰起一定的反應(yīng)作用,并且能夠?qū)α姿徼F鋰產(chǎn)品造成5mAh/g以上的顯著影響,研究該反應(yīng)的產(chǎn)生條件與抑制方法,對實際磷酸鐵鋰產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制極具參考價值。
1、 實驗
1.1 背景
在磷酸鐵鋰生產(chǎn)過程中,部分產(chǎn)品發(fā)生以下現(xiàn)象,在產(chǎn)品半電池0.1C首次放電過程末端,放電平臺提前下降,3.3V放電比容量偏低,但2.0V放電總比容量基本保持不變,出現(xiàn)所謂放電曲線“拖尾”現(xiàn)象。經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),該異常放電曲線發(fā)生于制程的真空烘干工序后,經(jīng)過高溫烘干的產(chǎn)品 0.1C首次放電曲線變差。通過以下研究,我們確定了在高溫高濕度條件下,磷酸鐵鋰與水分發(fā)生反應(yīng)為該異常發(fā)生的根本原因。
1.2 實驗儀器與試劑
實驗儀器:藍(lán)電充放電機;烘箱(250℃ );卡爾費休庫侖水分儀;加濕器。實驗試劑:純凈水,電解液為1mol/L LiPF6/(EC+DMC+EMC,質(zhì)量比為1∶1∶1)、鋰片、粘接劑、導(dǎo)電劑、隔膜,N- 甲基吡咯烷酮(NMP)。
實驗電池:將經(jīng)過處理的磷酸鐵鋰與粘接劑、NMP、導(dǎo)電劑等經(jīng)過攪漿,涂布,滾壓,制片等工序后,與負(fù)極鋰片,電解液,隔膜,組裝為紐扣式半電池,直徑為20mm。
1.3 實驗過程方法
(1)參比實驗:選取一批次磷酸鐵鋰,將其分為10份各50g;選取其中一份進行常規(guī)半電池測試,作為正常參比組;(2)高溫高濕度處理實驗:選取6份上述已分為50g的樣品,分別在烘箱以100、120、150、160、170、180℃不同溫度進行加熱。加熱過程中,通過加濕器向烘箱內(nèi)鼓入水汽,恒溫時間12h。樣品處理完成后,按照扣式電池流程,再次以120℃真空烘干樣品,組裝半電池。在扣式電池充放電機上進行電性能測試。
2、 分析結(jié)果與討論
2.1 放電拖尾問題描述
如圖1所示:該0.1C首次充放電曲線在放電曲線末端出現(xiàn)放電平臺提前下降,導(dǎo)致3.8V到3.3V放電比容量偏低,而將截止電壓定位2.0V時,總?cè)萘炕静话l(fā)生變化,我們將該現(xiàn)象描述為放電曲線出現(xiàn)“拖尾”,該“拖尾”可以通過3.3V到2.0V的放電容量占總?cè)萘勘壤M行表征。

2.2 正常參比組
將正常磷酸鐵鋰樣品制作為半電池后,首次0.1C充放電數(shù)據(jù)如表1所示。

如以上數(shù)據(jù)所示:正常產(chǎn)品半電池首次0.1C充放電數(shù)據(jù)良好,首次放電比容量達(dá)157.21mAh/g,3.3V到2.0V放電容量占總?cè)萘勘壤齼H為4.8%,如表1所示,放電曲線平滑,如圖2所示。

2.3 物料經(jīng)過高溫高濕度處理
將2.2節(jié)中磷酸鐵鋰樣品分別在烘箱內(nèi)經(jīng)過不同溫度加熱,并在加熱過程中通過加濕器往烘箱通入水汽,將處理后樣品進行扣式半電池測試,得到數(shù)據(jù)如表2所示。

以上結(jié)果顯示,磷酸鐵鋰在180℃處理后,放電曲線明顯出現(xiàn)異常,放電效率由99.5%上升為101.5%,3.3V至2.0V放電容量占總?cè)萘勘壤?.6%上升為11.8%;在中低溫條件下,產(chǎn)品性能發(fā)生顯著變化。如圖3所示,該產(chǎn)品充電比容量顯著減低,由157.81mAh/g下降為152.47mAh/g。

2.4 發(fā)生變化原因探究
針對此現(xiàn)象,我們將以上經(jīng)180℃高溫高濕處理,0.1C放電曲線已形成嚴(yán)重“拖尾”后的樣品與正常的磷酸鐵鋰樣品進行XRD分析對比。經(jīng)比對(見圖4),已發(fā)生異常物料測試結(jié)果與正常LFP并無特別顯著的差異。我們分析,該現(xiàn)象可能為水分與LFP表面產(chǎn)生了某種較微弱反應(yīng),導(dǎo)致產(chǎn)品性能變化,XRD分析難以識別。而該微弱反應(yīng)是否可逆,我們進行了繼續(xù)的探究。

2.5 該異常的糾正方式
取已形成放電曲線“拖尾”的磷酸鐵鋰樣品(3.3V至2.0V放電占比11.8%),分別在氮氣隔絕空氣條件下經(jīng)以下溫度進行加熱,處理完成后進行半電池測試,如表3及圖5所示。


綜上所述,放電曲線異常的磷酸鐵鋰通過氮氣條件下600℃高溫處理,3.3V到2.0V放電平臺占比由11.18%下降為8.1%,并且充電比容量由152.47mAh/g上升為158.48mAh/g,放電“拖尾”的現(xiàn)象消失。
以上數(shù)據(jù)表明:水分與磷酸鐵鋰表面形成物質(zhì)的反應(yīng)為可逆的,該經(jīng)過高溫高濕度處理后的異常磷酸鐵鋰在氮氣防護條件下,再次經(jīng)高溫600℃處理后,3.3V到2.0V放電比容量占比降低,重新恢復(fù)良好的電性能,放電曲線平滑。
3、 結(jié)論
本文對磷酸鐵鋰與水分之間的化學(xué)反應(yīng)進行了研究分析,數(shù)據(jù)顯示:在相對較低溫(相對于磷酸鐵鋰燒結(jié)溫度)條件下,水分與磷酸鐵鋰可能發(fā)生反應(yīng),生成物質(zhì)對磷酸鐵鋰電性能有顯著影響,該反應(yīng)帶來的不良后果可以在600℃氮氣條件下實現(xiàn)消除。
本實驗為從實際生產(chǎn)過程中引申出來的研究,該實驗結(jié)果對于磷酸鐵鋰實際生產(chǎn)過程中烘干工序的條件設(shè)置與過程管控有重大的參考價值,建議磷酸鐵鋰干燥溫度不宜超過150℃。本文對于磷酸鐵鋰充放電曲線異常的研究也有較好的參考意義。
文獻(xiàn)參考:徐浩,蔣守寬.水分對磷酸鐵鋰的電性能影響分析[J].電源技術(shù),2019,43(8):1284-12851295

來源:Internet