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蓋子銘板變黃投訴8D整改分析報告

嘉峪檢測網(wǎng)        2024-11-12 14:07

D0:準備8D

產(chǎn)品或工藝名稱:鋁合金車輪

開啟日期:2021.01.26

更新日期:2021.02.22

現(xiàn)象:

2021年1月26日,客戶反饋我司發(fā)運的產(chǎn)品,部分蓋子銘板出現(xiàn)發(fā)黃現(xiàn)象。

應急反應活動:

1. 公司由總經(jīng)理牽頭質(zhì)量部、制造部、采購科立即成立專案小組,并電話聯(lián)絡供應商,對部分產(chǎn)品蓋已發(fā)黃的原因進行調(diào)查分析。

 

有效率%:100%,實施日期:2021.01.26

2. 安排對倉庫庫存的C51-1蓋子(可疑蓋子)進行全檢。

 

有效率%:100%,實施日期:2021.01.27

3. 由對已經(jīng)入庫的產(chǎn)品安排開箱全檢,確認蓋子是否存在顏色變化等質(zhì)量問題。

 

有效率%:100%,實施日期:2021.01.27

4. 業(yè)務員聯(lián)絡客戶,采購科聯(lián)絡供應商處理該事件,避免客戶造成進一步的影響。

 

有效率%:100%,實施日期:2021.01.28

 

D1:確定團隊

 

1. 總經(jīng)理,XXX,0500-83000000

 

2. 生產(chǎn)副總,XXX,0500-83000000

 

3. 質(zhì)量經(jīng)理,XXX,0500-83000000

 

4. 質(zhì)檢科長,XXX,0500-83000000

 

5. 業(yè)務員,XXX,0500-83000000

 

6. 包裝科長,XXX,0500-83000000

 

D2:描述問題

1. 1月26日接到客戶投訴,我司發(fā)往日本的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)部分蓋子銘板顏色發(fā)黃,并客戶提供5個實物,3個發(fā)黃的,2個正常的。

 

2. 客戶提供的不良中存在發(fā)黃不一致現(xiàn)象,發(fā)黃呈現(xiàn)漸變性。

 

 

D3:開發(fā)臨時措施

1. 業(yè)務員邀請客來公司一起協(xié)商處理處理,將客戶損失降到最小。

有效率%:60%;實施日期:2021.02.18

 

2. 安排對所有庫存蓋子2028件和在庫產(chǎn)品11470件進行全檢;確保再發(fā)貨產(chǎn)品該問題徹底杜絕(不良品隔離在廠內(nèi)) 。

有效率%:100%;實施日期:2021.01.27

 

3. 目前公司內(nèi)庫存蓋子2028件全部重新檢驗,未發(fā)現(xiàn)不良。

有效率%:100%;實施日期:2021.2.19

 

4. 截止2021年2月21日所有庫存品全部檢驗完成,發(fā)現(xiàn)不良蓋子372件,不合格率3.24%;

不良的蓋子已經(jīng)全部更換,重新包裝的產(chǎn)品已經(jīng)正常入庫。

有效率%:100%,實施日期:2021.2.21

 

5. 組織專題小組,制定緊急和后期整改對策。

有效率%:80%,實施日期:2021.2.20

 

6. 將客訴信息公司內(nèi)部公示,教育相關人員,避免近期同類質(zhì)量問題再發(fā)。

有效率%:80%,實施日期:2021.02.21

 

D4:定義與驗證根本原因及逃逸點

產(chǎn)生原因分析:                                   

 

1. 銘板表面材料:目前使用的為樹脂,樹脂材料不穩(wěn)定,存在變色隱患。

影響比例%:50%

 

2. 制造過程變差:銘板在制造環(huán)節(jié)受天氣等因素影響,產(chǎn)生不良。

影響比例%:50%

 

發(fā)黃蓋子流出原因:

 

1. 進料檢驗環(huán)節(jié)(因時效性,不良需要3~6月才顯現(xiàn)),進料檢未發(fā)現(xiàn)不良;

影響比例%:50%

 

2. 產(chǎn)品包裝過程中,因蓋子銘板顏色變化存在時效性未發(fā)現(xiàn)不良,產(chǎn)品包裝后存儲2~3月后,發(fā)生顏色變化。

影響比例%:10%

 

3. 出貨產(chǎn)品抽檢沒有發(fā)現(xiàn)(庫存品積壓3月以上蓋子銘板顏色才會變黃,另抽檢時沒有確認蓋子狀態(tài))。

影響比例%:40%

 

D5:選擇與驗證永久措施

1. 供應商進料檢驗,超過3個月的庫存蓋子拒絕接受入庫。

有效率%:100%;實施日期:2021.02.19

 

2. 蓋子銘板表面材料由目前的樹脂改為PU材料,供應商提供書面的質(zhì)保期,并按約定處理。

有效率%:100%;實施日期:2021.02.18

 

3. 蓋子銘板增加自然光下曬1~2月的檢測,如發(fā)現(xiàn)有顏色變化的,整批退貨處理。

有效率%:100%;實施日期:2021.02.21

 

4. 包裝工序對員工進行教育,要求員工在裝箱對對蓋子銘板的顏色進行100%比對。

有效率%:100%;實施日期:2021.02.21

 

5. 不良的蓋子(顏色變黃的)全部免費更換,并提供5~8%的備用件。

有效率%:100%;實施日期:2021.02.21

 

D6:執(zhí)行和確認永久措施

1. 產(chǎn)品進料檢驗流程中增加關于蓋子銘板出廠日期的檢驗,杜絕不良庫存進料。

實施日期:2021.02.25

 

2. 合理安排生產(chǎn),避免產(chǎn)品庫存積壓(目前蓋子銘板顏色變化的產(chǎn)品庫存積壓超過4個月)。

實施日期:2021.02.25

 

3. 針對該問題組織公司內(nèi)部該案例的檢討培訓,杜絕此類問題再發(fā)生。

實施日期:2021.03.10

 

4. 質(zhì)量部定期安排對倉庫成品按積壓時間進行抽檢,以提高識別庫存過程產(chǎn)生的質(zhì)量問題。

實施日期:2021.3.05

 

D7:防止再次發(fā)生

1. 針對該問題推廣到其他客戶產(chǎn)品排查,避免類似問題發(fā)生在其他客戶產(chǎn)品。

實施日期:2021.2.22

 

2. 將該問題列入產(chǎn)品失效數(shù)據(jù)庫,為后期產(chǎn)品開發(fā)階段銘板材料選擇作為參考。

實施日期:2021.2.21

 

3. 現(xiàn)場教育及分供方,針對該問題的培訓稽核,杜絕類似問題再發(fā)。

實施日期:2021.2.21

 

08:恭賀小組

不良問題得到有效遏制和解決,感謝大家的積極參與。

 

在此呈現(xiàn)的8D,并不是它特別好或特別不好,目的是提供一個范例,從中看到優(yōu)劣得失,提升質(zhì)量人分析和解決問題的基本功。

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來源:Internet

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